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減溫減壓調節閥在蒸汽系統應用探討|資料

烏石化二化肥是以天然氣為原料的大型合成氨廠,因裝置蒸汽系統平衡的需要,由一段轉化爐產生的過熱蒸汽(壓力12.5MPa,溫度515℃)用于蒸汽驅動汽輪機。在正常運行時,多出的蒸汽用于后續工段及其它中壓裝置上,這就需要減溫減壓,由過熱蒸汽減溫到355℃,壓力減壓到3.8MPa。在蒸汽不夠用或開車時,HV-112和PV-172A(同型號、同參數)必須關死,不允許泄漏。如果泄漏將直接影響蒸汽驅動汽輪機工作效率。此兩閥設計時選用意大利ABB廠家生產的減溫減壓調節閥,自1997年4月7日投料以來,由于原設計閥存在著諸多問題,原系統減溫減壓閥(其中一套)不能再使用。1998年年底,選用瑞典BTG生產的減溫減壓調節閥,于1999年9月大修時上線安裝,平穩運行至今(400多天)。達到了無事故、無泄漏、節能降耗的目的,為化肥廠安全生產、設備正常運行打下了堅實的基礎。

1 減溫減壓調節閥的應用 PV-172A、HIV-112減溫減壓調節閥的參數:正常流量100000kg/h:入口壓力12.5NPa,出口壓力3.9MPa,壓力降8.7MPa;入口溫度515℃,出口溫度350℃,進出口飽和溫度328.21,248.83℃;入口尺寸DN=150mm,出口尺寸DN=100mm。特性為直線型,噴淋水入口290℃,壓力15.1MPa,管徑DN=50mm。 HV-112、PV-172A是一個帶有噴淋水裝置的單座平衡式套筒閥,單座套筒閥必然有一個導向密封環,其密封環是用柔性石墨制成。這種單座套筒平衡式閥芯,內漏只有兩處:一處是閥座與閥芯密封面被破壞;第二處是閥芯上導向密封環被破壞。1997年8月PV-172A發生嚴重內漏,由意大利代表方無償更換了閥芯導向密封環,運行不到一個月又開始內漏。停車時再一次更換閥芯密封導向密封環,結果運行不到一個月又開始內漏。 1998年初,PV-172A填料再次發生外泄,采取帶壓堵漏措施。由于填料函長期處于膠狀狀態,受溫度影響而固化,閥桿動作失靈,調節閥完全失去控制。1998年大修時采用雙氣缸地板上支承,儀表聯鎖控制,使用到1999年9月。為保證二化肥平穩運行,大修時更換BTG公司調節閥,這一嚴重問題才得以解決。

內漏原因: ① 調節閥在選材方面有著較大的缺陷,調節閥匹配不合理,密封面不耐腐蝕,不耐沖刷,這是泄漏的主要原因。 ② 閥桿設計太細,抗彎強度低,造成閥芯卡澀、閥桿彎曲等諸多故障。 ③ 調節閥填料函設計不合理,尤其是高溫高壓調節閥填料函極為不合理。一般填料函深度設計為100mm以上,但ABB廠家只有50~80mm,根本滿足不了特殊環境條件下使用,所以高溫調節閥填料函很容易外泄。 ④ 調節閥執行機構在設計上存在著許多問題。目前,世界上調節閥領先設計水平標準是:重量輕、體積小、流量系數大、多彈簧膜頭或者汽缸式執行機構、高品質調節。但是,PV-172A調節閥執行機構高度可達2.2m左右,由此可見設計高度太高,容易產生搖晃。如果稍有振動,執行機構首先對閥桿、填料函產生破壞。 ⑤ PV-172A調節閥閥桿與推桿聯結處十分薄弱,聯結強度不夠,從設計結構上與其他廠家相比還不太理想,聯結塊熱處理硬度不夠,經常滑絲、脫扣,造成調節閥失控。

2 瑞典BTG公司減溫減壓調節閥的應用特點 選購的BTG公司的減溫減壓調節閥型號為VST-SE,其特點為:可靠性高,負荷調節范圍寬,流量調節可以從2%調節到100%,溫度和壓力調節準確,使用壽命長,免維護和極少的備件,低噪音,振動少。 從設計上來講,閥體采用整體鍛造鋼材料,內外按平滑曲線機加工成型,保證在閥門升溫和降溫時熱應力最小,閥帽和閥蓋采用加壓自密封,保證了不泄漏和拆卸方便。由籠式閥芯和多層籠式溢流筒完成的多步驟減壓,可以保證蒸汽在減壓過程中流速始終控制在合理范圍內,以減少振動和噪音。閥桿和閥芯采用過盈配合安裝,不松動不脫落,彈性閥座設計保證長時間運行閥門不泄漏,減溫噴水點設計在閥內蒸汽流速最大的部位,對流量調節范圍高的產品采用蒸汽強制霧化的專利技術。另外,BTG公司生產的減溫減壓調節閥最大特點是超長閥座,閥芯有著可靠的導向作用,閥芯與閥座密封面同軸度高,它的閥座設計為彈性件,不受溫度急速變化而變形,它隨著溫度急速變化而進行補償,這對閥芯與閥座密封有著極大作用。材料采用Hagnes25超硬合金鋼,閥桿移動時穩定性強,籠型閥芯使閥門調節呈線性,閥芯采用不銹鋼材料,表面經過氮化處理,閥端和閥桿采用膨脹石墨密封環、密封可靠,拆卸方便。 由于BTG公司執行機構連接支架采用空心鋼結構、內灌砂以減振防熱這一特點,就克服了現場振動帶來的不必要的維護量;穩定性好,不易產生振動,閥桿不易彎曲,填料函不易損壞。上閥蓋與普通調節閥設計上大大不同,BTG設計的上閥蓋是內鑲嵌式的,外壁與閥內壁為間隙配合,內壁與閥芯導向部分相配。從這一點上對閥芯的同軸度、穩定性有著很重要的作用。所以該閥要比一般的閥同軸度高,穩定性好,振動小。 以上幾點是BTG生產的調節閥最大設計優點,從多方位減少振動,減少噪音,提高同軸度,提高密封性能,最終達到延長調節閥使用壽命。

3 現場運行 HV-112調節閥由于選用技術較 的生產工藝,自1999年9月上線安裝,運行至今(400多天)未因該閥影響裝置正常生產,減少了正常維護量,保證了二化平穩運行。根據大慶化肥廠所使用情況來看,BTG生產的減溫減壓調節閥至少可使用8~12年檢修一次,由于長時間不檢修,可能造成聯結螺栓銹死,為防止螺栓銹死,運行3~5年逐個取出聯結螺栓涂上二硫化鉬,以方便下次正常檢修。

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